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机械业国优案例:大同齿轮集团总装车间新三线QC小组 |
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http://cn.newmaker.com
7/27/2008 5:42:00 PM
中国工业报
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山西大同齿轮集团有限责任公司建于1958年,现拥有总资产12.1亿元,已具有生产重型汽车变速箱20万台、发动机齿轮30万套、齿轮花键轴300万件的加工能力。2002年第三次引进了最新的MPT21B(DC12J150T)多挡变速箱设计和制造技术,建立了多挡变速箱设计平台,并采用了强制润滑、润滑油冷却、气动助力器、双锥面喷钼同步器等新技术,开发设计了DC9J150T、DC12J180T、DC16J200T变速箱,以满足市场多挡大扭矩的需求。
大齿集团对用户承诺变速箱总成20万公里无故障,但公司售后服务保障部接到用户和主机厂反映,150T系列汽车变速箱在行驶到1万公里左右后出现气缸窜气故障。作为投放市场的新产品,150T变速箱总成新故障的发生将会影响新品的推广。集团决定成立QC小组攻关,提高150T变速箱气缸的使用寿命。
A、现状调查
对2007年9--10月三包故障总成问题的汇总统计。
B、确定要因
活动目标:提高150T变速箱气缸的使用寿命,达到公司向用户承诺的要求(20万公里无故障)。
目标论证:1.公司下达给车间的目标是建立在大量数据统计基础上的,说明指标达到公司对用户的承诺是合理的。2.产品在台架试验、路试过程中没有发生过气缸窜气故障。3.小组成员装配经验丰富,从理论和技术上讲有能力实现目标。
原因分析:接到整改通知后,小组于2007年12月9日、12月15日对气缸窜气召开讨论会,并将讨论结果制成树状图。
C、制定对策
2007年12月29日,小组成员对要因进行分析确认,并制定了相应对策。
D、效果检查
对策实施后对主机厂2008年2月--4月反馈回的故障原因进行统计。
E、不足及改进
巩固措施:1.将改进后的装配过程和零件记入标准工艺。2.对操作工继续进行现场培训,确保加工过程稳定可靠。3.做好装配检验记录,对装配过程中出现的问题及时进行反馈,并迅速进行有效分析处理。
下一步打算:通过本次QC小组活动,改善意识和班组凝聚力,团队精神得到加强,提高了150T气缸的使用寿命,达到了活动前的预期目标。但是,还需要继续跟踪确认。下一步,小组将继续开展QC活动,解决变速箱在使用过程中的故障。
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